萬基鋁加工公司抓實抓細產品質量管理

中國有色金屬報 2021-07-20 10:30

近日,洛陽萬基鋁加工有限公司(以下簡稱“萬基鋁加工公司”)鋁箔車間在產品分切時發現,部分卷料出現暗面單點黏連現象,影響成品率及機臺生產效率。

爲解決此問題,鋁箔車間主任張濤、副主任王武權帶領技術人員蔣立山、尚飛飛、董偉等人聯合攻關,通過選取缺陷樣品到洛陽進行電鏡分析,清理更換合卷油桶濾芯,拆卸檢查合卷機噴油嘴、噴油管,確保油品清潔無雜質,試驗先退後合和先合後退加大噴油量,驗證單點黏連是否與噴油量大小有關等方法,多角度進行排查試驗,優化調整工藝,分析質量問題根源。通過層層篩查,最終確定該黏連問題系夏季溫度高、雙合油揮發快、局部缺油軋制造成。找準“病因”後,攻關小組通過多次試驗,不斷調整雙合油噴油量,最終將噴油量增加10%,解決了雙零箔暗面單點黏連問題,提高了生產效率和成品率。產品質量得到了客戶的充分認可,多家客戶追加市場訂單,提升了企業的市場影響力和萬基品牌的美譽度。

質量是企業的生存之本,是企業的生命線,是企業生存和發展的根本命脈。市場競爭愈加激烈,質量顯得尤爲重要。爲此,萬基鋁加工公司採取多項措施,全力保障產品品質,把“質量把關人”的責任做實做細。一是強化因“料”施教培訓。針對客戶的不同要求,質檢培訓內容因客戶而異,因物料而變。組織質檢人員看樣片,看後討論,並由專業人員給予指導,對質檢員開展專業知識培訓。二是堅持問題導向消除質量缺陷。針對面鋁產品出現表面折印、拉筋紋、蚯蚓紋等質量問題,經多次現場跟蹤試驗,制定了質檢人員的站立位置、視線與料卷的角度、天車起吊料卷檢料方法等,對產品表面變形類缺陷早發現、早處理,堵塞質檢漏洞。三是質檢與機臺實施無縫對接。針對新產品,機臺專檢積極參與工序質量控制,拍攝不合格的料卷板型視頻反饋到工作羣中,與機臺操作手交流探討,改良作業方法,實現生產與質檢同步。當班質檢班長要全程跟料,並參與質檢評審,強化對缺陷的定位、把握,質檢員對工藝要素、清潔監控做到班班檢、件件核,每天自發加班,壓縮午餐時間配合包裝工作。只要有成品卷的地方,就有來回穿梭的質檢員在現場忙碌,確保質量管控標準落實到位。

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