天成彩鋁降低燒損率節約成本

酒鋼集團 2019-07-19 08:31

  天成彩鋁降低燒損率節約成本   一年可節約鋁加工成本1000萬元以上

  “燒損率下降0.1個百分點,對應產品成本就能下降約12元/噸。”算起這筆經濟賬,隆安華眼睛裏透出亮光,作爲天成彩鋁公司鑄軋分廠副廠長,降成本、提指標一直是他們管理技術人員追求的目標。

  日前,該分廠傳來好消息:鑄軋燒損率降低攻關項目取得突破性進展,鑄軋產品平均燒損率由之前的1.74%降至1.46%,平均降低了0.28個百分點,將大幅節約生產成本。

  之前,鑄軋分廠的平均鋁加工成本爲564元/噸,其中燒損金額爲253元/噸,佔整個鋁加工成本的44.8%。燒損率是鑄軋工序生產成本中最重要的控制項,是指鋁合金在熔煉過程中的損耗,一般與金屬的熔點、熔煉溫度、熔煉設備有關。因此,對於鋁加工行業來說,如何最大限度減少燒損,一直是一項重要課題。

  摸透“習性”,才能用好“巧勁”。隆安華和他的技術團隊發現,鋁錠和鋁廢料的燒損量大,以及鋁渣從爐內扒出含鋁量多是導致燒損率高的主要原因。分廠技術人員認真分析,通過改變裝爐順序和裝爐結構,先薄料再厚料、先小片再大塊,合理搭配液體料比例,進一步縮短鋁氧化時間,減少鋁氧化面積,有效控制燒損。同時在滿足訂單需求的基礎上加大裝爐量,減少鋁的氧化面積。

  針對鋁渣從爐內扒出含鋁量多這一問題,分廠技術人員改進熔化加熱方式,規範扒渣操作,避免因人爲操作不當將鋁液隨同鋁渣一同扒出爐外,造成鋁重熔後的二次氧化燒損。技術人員還進一步優化精煉次數、精煉溫度,防止高溫鋁液局部過熱造成氧化,並在精煉管路終端安裝限壓閥,避免氣泡過大、在去除雜質的過程中再次產生氧化鋁渣。

  一邊改進,一邊試驗,效果逐漸顯現,在鑄軋分廠鑄軋降低分析圖上,一條向下延伸的綠色曲線浸透着技術人員的心血。目前,該分廠鑄軋產品燒損率成功降到了1.46%,一年可節約鋁加工成本1000萬元以上。

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