青海鋁業電解廠原鋁液99.85%合格率創新高

青鋁在線 2019-10-31 17:32

image

今年以來,電解廠創新管理思路,積極推行單槽精準管理模式,立足實際,將細化過程控制提升原鋁質量作爲重點工作,對影響原鋁質量的主要因素、環節進行嚴格的過程控制。10月份,該廠原鋁液99.85%合格率達到71%,創歷史新高。

image

85鋁生產是電解廠今年的重要生產任務之一, 該廠各生產部嚴格執行對工區四天一次的評判工作,評判時結合單臺槽的綜合因素,給定一組最佳的技術參數,保持電解槽的平穩;工區在每個白班及時調整電解質水平的基礎上,對不符合要求的電解槽“兩水平”進行調整,避免了由於電解質水平高,化陽極鋼爪而影響原鋁質量;從原材料的供應源頭細化高純度顆粒狀氧化鋁、陽極炭塊、陰極築爐質量、以及氟鹽雜質、硅、鐵含量實施監控,堅持對更換的新陽極進行檢查預熱,探索合理的陽極周期與炭耗、電解質水平的最佳匹配值,及時分析並排除因陽極周期不明確而影響原鋁質量;嚴抓操作質量。要求職工換陽極時用電解質沉澱保護好陽極端頭,做好電解槽大面整形,避免因陽極氧化影響原鋁質量;對全員進行換極操作流程及操作技術要領培訓、提高16小時電流分布合格率和陽極保溫整形合格率、提高單槽出鋁精度,穩定技術條件保持,培養職工良好的操作習慣,及時回收現場廢鐵工具,消除因廢鐵工具進入電解槽而影響原鋁質量。

通過以上措施,該廠在保持99.85鋁主要生產工區電解槽技術指標穩定的同時,逐步向高效推進。截至目前,該廠生產三部原鋁液99.85合格率累計達到92.8%,也創該部歷史新高。

今日鋁價微信推送
關注九商雲匯回復鋁價格
微信掃碼

相關推薦

微信公衆號
商務客服
展會合作