山西鋁業第二氧化鋁廠10月氧化鋁產量較9月增長1.1萬噸

山西鋁業 2019-11-08 16:38

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10月份,第二氧化鋁廠不斷完善工藝流程,加大設備改造力度,經過全體幹部員工的共同努力,實產氧化鋁較9月超額完成1.1萬餘噸,高壓溶出每小時進料量較9月提升了93立方,產品粒度完進一步優化,各項指標明顯好轉。

幾個月來,該廠不斷摸索進口礦特性,加大設備改造力度,逐步完善工藝流程,確保進口礦“吃得飽吃得好”。進口礦粘度大、大塊物料多,極易造成下料口堵塞、皮帶跳停等現象,原料工區把好物料源頭“第一關”,結合物料特性,對進料雙線料口逐步實施改造,通過將料口由斜料口變成直料口,並對出料系統逐一擴大改造,減少了堵料現象發生,減輕了員工勞動強度,提高了設備運轉率。

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溶出工區是氧化鋁生產的核心工區,堪稱氧化鋁工藝的“心髒”。原工藝流程共計三個系列,採用高溫拜耳法生產工藝,爲了適應進口礦特性,該廠對3個系列逐一實施改造,將高溫改成低溫拜耳法溶出。在前期改造的基礎上,僅10月份就改造30餘項,完善流程30處。針對乏汽時有時無這一現象,通過加粗過料管,增加旁通流程,徹底解決了溶出高產的瓶頸環節。同時,爲提高產品粒度,針對8號種分槽提料不均衡、容易造成濺料這一現象,該廠通過增加一條輔助風管,提高了提料的穩定性和分解率。

同時,該廠扎實做好“冬季五防”工作。爲減少氣溫對蒸汽管道溫度帶來的影響,該廠利用廢舊巖棉做成內襯,外部包裹舊濾布,既保證了生產,又降低了能耗。爲確保生產的穩定運行,該廠黨委充分發揮組織保障作用,組織機關全體幹部員工利用雙休日篩檢大塊礦石保供料,抽調各工區骨幹分班作業,24小時現場保鏢。

在全廠各單位保鏢隊伍的大力支持下,第二氧化鋁廠多措並舉,攻堅克難,實現了自配吃進口礦以來的階段性達產目標,爲公司打贏扭虧脫困攻堅戰作出積極貢獻。

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