山鋁鋁加工廠紡織機械用氧化型材攻關取得階段性成果

山鋁 2018-04-25 12:00

  經過近半年的努力,鋁加工廠通過修模、穩定工藝、機前壓制生產、料筐改型、改進裝筐方式、降棒溫等措施,將紡織機械用氧化型材成品率從初期的62.23%逐步提升至70.21%,3月份達到了77.63%,取得了階段性的成果。

  年初以來,鋁加工廠積極貫徹公司職代會精神,調動專項力量、設立專項資金進行木工機械、紡織機械用氧化型材攻關,從尺寸規格、表觀質量、使用性能上全方位爲客戶服務,讓新客戶萌發“信賴感”,提高工業材在市場的佔比及信譽。

  紡織機械用氧化型材是鋁加工廠2017年底新開工業材,從初期擠壓生產試生產情況看,成品率偏低,客戶對產品質量不滿意,以至出現退貨現象。按照紡織機械的使用要求,已遠遠超出圖紙標注及國標超高精級的標準,接近“零缺陷”,生產難度較大。擠壓車間專門成立紡織機械用氧化型材攻關小組,並立下軍令狀,以客戶標準爲較高標準,本着“認真極 致、一次做對”的原則,滿足客戶的需求。

  針對客戶的各項要求及生產中出現的裝飾線與圖紙不符、光潔度不夠、側彎和S型彎曲等情況,攻關小組進行了多次的調研及討論,從模具入手,與供模具廠家溝通改進模具設計,同時調整工藝參數及規範操作,並多次進行實驗驗證前期設想,不斷進行完善、改進,逐步形成完善《紡織機械用氧化型材工藝質量控制要點》。

  期間,爲多方面了解用戶需求,分廠還專門組 織成員參觀青島某加工廠,和客戶面對面溝通並與其它供貨型材相比較,學習借鑑優點並規避缺陷。

  該廠成產中心負責人吳政民介紹,下一步攻關小組將繼續通過一系列後續措施,從控制改進模具設計、優化提高鑄錠鎂硅合金成分、降低鑄錠溫度20度,穩定擠壓筒溫度、擠壓速度等方面,努力將成品率提高到81%。


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