旗能電鋁電解二車間積極推動更換陽極拉動式生產

旗能電鋁 2020-05-27 17:32

今年以來,電解二車間將更換陽極拉動式生產作爲車間四級成本管控的支撐點,解決了一系列成本管控難題,收獲了較好的成績。

拉動式生產改善資源配置與環境

電解二車間4月下旬在方案還沒有完全成熟情況下,率先摸索和推動更換陽極拉動式生產。在換極區域成立2個換極作業單元,將天車工、換極工和收邊工進行捆綁作業,以收邊作業作爲主要拉動力,以天車作業區域爲車間獨立生產區域,整個車間分爲出鋁區域、換極區域、空閒區域。每個單元配備1臺天車,2個換極工,2個收邊工,一個天車工,人員固定,天車固定。通過每個作業區域換3組陽極加第一組料,再換第4組極加第2組極上保溫料,以此類推。一臺車換極區域只有3臺槽是打開蓋板作業的 ,每臺槽從開始作業到蓋好蓋板的時間能控制在1小時 左右。這樣大大改善了目前超長戰線的現狀,從以前的換極區域24臺變爲6臺,現場資源配置進一步優化,工作環境得到了極大的改善。

更拉動式生產降低了電耗

換陽極拉動式生產由於提高工效,減少了對電解槽幹擾,有效的控制解槽電壓偏離降低直流電單耗,減少電壓波動時間。合理的人員組織、優化的運行方式,最大限度的減少空耗,提升經濟效益。保溫料的提前添加,減少熱量損失,陽極導電更快,導電提前了3到4小時,陽極電流更均勻,同時減少了電壓擺,降低了鋁的二次反應。平均換極電壓偏離由原來的8MV降低到4MV,噸鋁可節約3.77元,另外,天車空耗運行也減少,天車故障降低,爲車間全年可節約費用約30萬元。

拉動式生產降低了安全健康風險和勞動強度

過去換極,一次拉開10多臺槽罩板,大量的煙氣散排到車間,嚴重影響作業人員的身體健康,換極拉動生產嚴格限制了揭開罩板數量,減少了煙氣散排,降低了作業員工的健康風險。之前車間強烈要求及時蓋上槽罩板,在加料前要頻繁開合3次,目前只開合一次,尤其是現在收邊不用推着一車料塊跑十幾個槽子了,減少收邊人員的勞動強度。收邊人員有原來單獨收邊改成兩個人合作完成,讓安全互保真正落實。

拉動式生產進一步倒逼改革創新

拉動式生產在運行過程中也會暴露出我們過去存在一些問題。比如我們會發現再拉動過程中換極人員永遠是等收邊人員,說明換極工是這個生產流程中的長板,收邊工是短板,必須拆長板來補短板;收邊工原來單兵作業,有強有弱,現在改成合作共進,又存在能力的強弱,績效如何合理分配問題;拉動生產將換極工、天車工、收邊工集體打包,形成一個戰鬥單元,又面臨着改變過去以個人爲單位的績效分配模式等等。這些都要在推行過程中不斷暴露問題,不斷解決問題,關鍵還是不斷的改革創新。

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