貴鋁合金化線杆生產線提前完成5月份生產任務

貴鋁 2020-06-12 17:38

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5月28日凌晨,隨着9號線保持爐內最後一縷鋁液流出,崗位人員揮舞大錘堵住爐眼,高速運轉中的軋機緩緩停下,本月的生產任務提前完成,5月份共計生產線杆2481噸。至此,合金化事業部線杆生產線首次實現全月達產。

作爲合金化事業部投產的第三條生產線,連鑄連軋工序線杆生產線於2019年12月6日開始進鋁負荷調試。生產初期,設備和生產存在諸多問題:循環水水壓難以調節、鋼帶沾水導致鋁液飛濺、軋機機架頻繁被衝造成生產被動、夾縫輥與結晶輪速度不匹配,拉斷鑄坯甚至出現跑鋁等現象;工藝參數調整、設備規範操作、安全生產管控等問題接踵而至。一次次的中斷,又一次次的調整;一次次的失敗,又一次次的重來。白天調試生產,晚上開會總結,大家都鉚着一股勁,不成功不罷休。

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攻堅克難

在事業部各級領導和線杆生產線操作人員連續數天的艱苦奮戰後,線杆生產線首次打通了生產全流程。生產一個月以來設備問題逐漸減少,員工的操作也愈加得心應手。眼看着生產逐漸走上正軌,新冠肺炎疫情突襲而至,合金化事業部的工作重心不得不由狠抓生產轉爲堅守“戰疫”,直至3月初吹響復工復產號角。爲了早日實現達產達標,面對嚴峻的市場考驗,線杆生產線分析顯示,復產以來市場需求量較大的是H14及以上的線杆牌號,而3月份調試生產出的H13線杆卻高達20%,資金佔用較大。通過調整配方和工藝參數,加強對抗拉強度的管控力度,經過大半個月的努力,4月份H13所佔比例已降低至6%。

事業部始終關注下遊客戶使用反饋,面對下遊客戶反映少量線杆存在內外圈抗拉強度差距大,卷線不夠整齊規範、有個別垮線的情況,線杆生產線成立緊急攻關小組,通過適當調整配方、改動不同時期的卷線速度,加強人工調整力度等方面的工作。運行一段時間以來,問題已基本得到解決,得到下遊客戶的廣泛贊譽。此外,5月份線杆生產線還實現了30噸合金線杆的生產及銷售,爲開發新產品、佔領合金線杆市場打下堅實基礎。

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爲達到事業部制定的質量目標,更好地完成降本增效,線杆生產線高標準要求崗位人員嚴格按照操作規程執行,加強員工操作技能培訓,提高員工操作熟練度,有效地降低了設備故障時間,提高了產量和產品一次合格率。減少了因設備故障造成的廢品產生,降低了回爐消耗;嚴格扒渣作業流程,減少鋁液流失,火耗得到有效控制。嚴禁出現因爐溫太高開爐門降溫的能源過剩情況,杜絕浪費行爲,充分利用原鋁高溫熔化冷材和添加劑,大大降低了天然氣消耗。

在分公司領導的全力支持下,年設計產能2萬噸的線杆生產線,歷時四個多月的生產經營,終於在5月份實現月產量2481噸全銷售,產品合格率100%,天然氣單耗、火耗達到控制標準,真正實現了達產、達標。

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