新疆天龍礦業鑄造車間 “補短板、強弱項”實現初步蛻變

新疆天龍礦業 2018-06-11 10:55

  隨着炎熱天氣的來臨,鋁業一線員工又將迎來高溫環境。回顧一年前的今天,鑄造車間存在人員、設備與產量不匹配和1#鑄機滿負荷單機運行勉強完成產量的問題。從公司到車間,所有人都心系鑄錠,尤其到了六至九月份,天氣炎熱,員工因各種因素流失率增加。車間出現缺員、無備用設備等造成頻繁的欠產,公司抽調管理人員加班開3#鑄機追趕產量。爲盡早擺脫困境,車間努力在多領域提質增效、節本降耗。同時,在分公司領導支持協調下,車間組織技術人員到周邊同行業對標,通過“抓重點、補短板、強弱項”實現初步蛻變。

  一、面臨鋁錠市場低迷,公司第一季度虧損,響應公司號召,車間通過工藝管控、小改小革,實現提質增效;(一)鑄造機完成鈦白粉噴塗裝置設計安裝工作,目前使用效果良好。通過技改可使部分鈦白粉代替脫模劑的用量,使脫模劑用量由16kg/班次降到12kg/班,預計節約輔材資金17.17元/班,累計18852.66元/年。

  (二)通過鑄模技改,減少打包帶用量,由原設計3道變爲2道,由原來的2.5公斤/垛降到1.66公斤/垛,節約500公斤/天,全年節約182.5噸,節約資金73萬元/年;打包扣節約600個/天,全年節約219000個,單價:0.18元/個,節約資金3.942萬元/年。總計節約資金76.942萬元。

  (三)通過對標學習對2#鑄機溜槽設計穩流裝置,效果明顯。降低因控流水平造成厚錠卡機致鑄機非停的故障率。

  二、完成主要生產設備升級換代,確保完成產量任務。

  (一)2#34噸/小時鑄機線投入使用,實現了34噸/小時鑄機線的一開一備,爲主要設備提供了足夠的維護保養周期。截止2018年5月鑄造車間將鑄造機產能達到額定產量。

  (二)在2#混合爐大修期間,鑄造車間安排對1#3#混合爐危險點源每日測溫,留存記錄,同時每周組織各項應急預案演練,確保生產安全有序。

  三、狠抓班組建設,實現安全穩定生產。

  針對鑄造車間52%民族概率的特點,引導職工樹立良好的職業道德,自覺做到立足本職,敬業愛崗。引導職工牢固樹立“企業興我榮,企業衰我恥”,與企業共存亡的命運共同體意識,把企業的發展與個人的前途緊密相連。制定嚴格的職工紀律,建立起約束機制,引導職工在自己的崗位上自覺模範地遵守。形成計劃、執行、檢查、總結環環相扣的PDCA循環,把出現的問題力爭“由大到小、逐步解決”。

  四、抓現場定置管理,規範有序促高效。

  通過每周全員安全培訓和班前會安全教育,車間職工安全生產意識不斷提高,進一步優化現場工器具定置。車間維修人員歷時20餘天,利用工程剩餘材料,完成生產現場人車分離護欄焊制,使車間目視化工作有了新的起色。較好實現了“讓職工深度認同、讓職工自覺參與、讓職工最終受益”的目標。

  鑄造車間通過全員參與,羣策羣力,積極推進技術革新,在日常工作中引導職工樹立效益觀念,在各自的實際工作中節能降耗,增收節支,從點滴做起,節約一分錢、一塊鐵、一個螺絲釘,以盡可能少地投入取得最大的經濟效益,在市場競爭中爭得主動。

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