前8月東興鋁業隴西分公司電解二作業區原鋁產量完成74228.43噸

鋁雲匯 2020-09-17 19:12

據悉,截止8月份,隴西分公司電解二作業區原鋁產量完成74228.43噸,實現超產1178.43噸;原鋁質量合格率完成98.2%,較計劃升高2%;鋁液平均成本較計劃下降23.05元/t·Al。

今年以來,隴西分公司電解二作業區在確保系列安全穩定順行基礎上,以成本費用管控爲核心,堅持“阿米巴”經營管理模式,實現“兩提高、一下降”,有效提高了原鋁產量及質量,降低了鋁液成本,取得了明顯實效。

爲確保本質安全,持續增大盈利空間。該作業區在生產過程中嚴格落實主體監管責任,持續加大風險防控,尤其是針對發現的地溝回路母線支柱變形、電解槽陰極母線變形、鋼棒焊接點開裂、立柱母線軟聯斷股四類電解系列安全問題隱患,制定了合理整改措施,有效保證了系列安全。同時,針對高齡槽採取一槽一檔,分類監控,有效防止漏槽事故發生,合理延長了電解槽壽命。

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爲提高原鋁質量,該作業區結合自身實際,以合理保持技術條件,確保電解槽良好運行水平爲工作方向,從電解槽的電解質活性、碳渣分離、鋁水平、電解質水平、運行電壓、爐面維護、操作質量的精細化程度及設備運行等方面管控入手,積極展開對比檢查和分析討論,交流質量提升經驗,並就發現的質量管理、質量過程控制、操作質量等方面存在的問題,制定針對性措施,有效提高了作業區產品質量管理水平。

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爲力爭實現原材料消耗、能源消耗和人工成本“三個下降”,該作業區以成本核算爲主線,通過合理調整電解質過熱度,降低效應系數,減少氟化鹽揮發,使氟化鹽單耗降低到17kg/t·Al;根據各槽實際運行情況,合理設定陽極周期、提高換極質量、加強陽極防護力度、有效使用高殘極,從而降低陽極過量消耗,使陽極單耗較計劃降低3kg/t·Al。同時,該作業區在合理定崗定編的基礎上,採取職工積分制管理方式,建立激勵制度,對每名職工進行百分制考核,實現獎懲兌現,有效提高了勞動生產率;合理調整班區管理方式,減少工區與橫班管理的交叉、盲區,嚴密橫縱向管理;嚴格落實交接班制度,實行當班工作量合理分配、責任到人、工作到人、對口交接。一系列有效措施的實施,使該作業區人工成本降低到208.79元/t·Al。

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