海德魯最新電解鋁生產技術得到成功驗證

尚輕時代 2020-12-25 12:26

海德魯公司消息,一項爲期2年的內部測試計劃,成功驗證了海德魯新的原鋁生產技術HAL4e。這家工業規模的中試工廠的能耗,比世界平均水平低15%左右。

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達到的目標:在挪威Karmøy電解鋁廠使用海德魯技術試驗所做的最終性能測試,顯示了積極的成果。原鋁的生產能耗比世界平均水平低15%左右(圖片來源:海德魯/Marius Motrøen)

2018年1月,在挪威Karmøy電解鋁廠的海德魯技術試點項目開始生產原鋁。該公司的雄心壯志,是對海德魯最新的鋁生產技術進行工業全面驗證,該技術每生產1公斤原鋁的能耗比世界平均水平低15%左右。最後的性能測試,驗證了成功的結果。

海德魯這一項目的目標,是生產能耗爲12.3 kWh/kg的鋁,比世界平均水平低15%左右,此外,電解過程中的直接二氧化碳排放量,遠低於海德魯的低碳鋁平均值1.67kg CO2/kg Al。

這座規模46億挪威克朗的試驗工廠,由60個採用海德魯開發的HAL4e技術的電解槽組成。其中的12個電解槽,被稱爲HAL4e-Ultra的電解槽,這些電解槽已顯示出能源消耗潛力降至11.8kwh/kg。

最終測試

在60個HAL4e電解槽中,選擇了20個電解槽進行最終指標測試,在10月至12月期間進行了75天的試驗。在試驗期間,對一些參數進行了一系列額外的測量,並追蹤和記錄了準確的生產數據。能源結果爲12.27 kWh/kg Al,低於12.3 kWh/kg Al的設定目標。

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該技術試驗線於2018年1月開始運營,年產能約爲75000噸原鋁(圖片來源:海德魯/Marius Motrøen)

指標測試進一步證明,電解過程的直接二氧化碳排放量達到創紀錄的低水平,低於1.45千克二氧化碳/千克鋁。

海德魯鋁金屬事業部(Hydro Aluminum Metal)負責人Eivind Kallevik說:“我們知道這是一個雄心勃勃的目標,而這是一個無人涉足的領域和獨特的技術。成功的指標測試,是由海德魯多個部門的高度合作和毅力的結果。我要祝賀參與這一裏程碑的每一個人,尤其是我們的外部合作夥伴,他們爲實現這一目標做出了貢獻。”

下一步的工作?

下一步的技術試驗,是繼續優化操作和支持系統,並爲第二代電解槽做準備。這些技術正在挪威Ardal的海德魯試驗廠進行,其中包括對潛在碳捕獲技術非常重要的電解槽概念原型。

海德魯公司的Karmøy技術試驗項目中的技術要素,也在繼續應用於海德魯的其它生產線,以不斷改善運營和環境績效。11月重新開工的海德魯B生產線已安裝了此項節能技術。

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