中鋁東輕板帶廠2100mm熱軋縮減軋制道次攻關取得階段性進展

中鋁東輕 2021-02-08 09:13

爲貫徹落實中鋁集團“對標”的總體要求,東輕板帶廠對“2100mm熱軋機縮減軋制道次”項目開展攻關,並取得良好成效。

轉變思維 勇於突破自我

縮減2100mm 熱軋機軋制道次,此前一直顧慮重重。“物料通不過怎麼辦?設備損壞了怎麼辦?影響生產怎麼辦?”這些問題,讓東輕板帶廠踟躕不前。

打破僵化思維,拓寬設備窄口。板帶廠運用對標工具,審視自身生產不足,拿出正視問題的自覺和刀刃向內的勇氣,發現問題並根據熱軋機的實際生產情況,制定了縮減生產道次的攻關方案,下決心突破自我,勇於前行。

不斷推進 生產與試驗結合

根據各系合金特性及鑄錠規格,東輕板帶廠重新梳理了熱軋生產道次表,跟蹤實際生產調整工藝參數,積累生產數據,爲全品種產品熱軋縮減道次提供數據支持。

由簡入難,先由軟合金入手。經試驗,1XXX合金、3XXX合金壓下量提高了20%,粗軋軋制平均道次大大降低,這無疑給現場生產的信心。一鼓作氣,緊接着又試驗了5XXX系合金、6XXX系合金及復合材料生產,在不影響生產的前提下,對各合金各鑄錠規格的產品進行摸索試驗。

取得實效 效率降本雙提升

截至目前,東輕板帶廠已完成軟合金優化,1系、3系、6系合金,420mm鑄錠粗軋道次數減少了23%;520mm鑄錠粗軋道次數減少了21%;620mm鑄錠粗軋道次數減少了17%;5系合金粗軋道次數減少了約7%,完成了與明泰1+1熱軋機組的對標任務。

經過3個月的試驗摸索,板帶廠2100mm熱軋機實現了產量和降本的“雙提升”,電單耗、氣單耗“雙下降”,元月份,共計減少1148道次,降低成本約16萬元,全年預計降成近200萬元。

2100mm熱軋機縮減軋制道次,看似簡單的數字變化,代表的是自我的變革升級,是自我突破後取得的實實在在的降本增效,更是東輕全面落實“對標對表”工作取得的堅實成效。

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