旗能電鋁電解廠提前實現時間任務“雙過半”

旗能電鋁 2021-07-01 17:23

旗能電鋁電解廠提前實現時間任務“雙過半”

上半年,電解廠扎實開展全要素對標,以“五標一控”管理體系推廣爲契機,深入推進精準管理、智能化工廠創建等活動,鋁液產量、質量、經濟成本等各項指標提前完成時間任務“雙過半”任務目標。鋁液產量較節點目標超產1000餘噸,鋁液99.85以上合格率累計較目標升高3.3%,鋁液中鐵硅含量創歷史最低,鋁液質量取得歷史性突破。

電解廠在對標行業先進指標和歷史最好水平的基礎上,將全要素對標深入到基層作業組,每月評選出優秀值班長和作業長各3名,由分廠領導親自頒獎,有效提高了員工的主動性。低鐵工區六區開展了3N技術攻關,氧化鋁單耗、陽極毛耗均優於標杆企業,去電成本長期處於中鋁前列;電解槽電流效率較年初提高0.7%左右,其中電解二車間連續四個月保持在92%以上。大力推進“五標一控”運維管理模式,加強培訓,統一思路,修訂作業標準,完善技術評判,落實PDCA閉環管理,電解槽各項工藝技術條件平穩有序運行,基本實現了“減少人爲幹擾,全數據分析”的控制目標。該廠緊盯高齡異常槽、槽體撕裂異常槽、完善二次啓動過程管控,杜絕漏爐事件,系列安全風險大幅降低。爲降低人員勞動強度,該廠持續推進智能化工廠創建,完成了全廠精確出鋁改造、換極自動定位改造、視頻無死角監控等智能化項目;在三區成功試驗諾伊爾多功能天車打擊至電解槽中縫技術改造,有效實現全廠“零抓鬥”,助力電解電流效率的穩步提升。同時,牢固樹立大局意識,充分發揮流程協同作用,嚴格執行高溫鋁液送至鋁加工事業部規定,並將溫度始終保持在850攝氏度以上,減少了鋁液輸送加工上下遊環節中的能耗浪費,不斷降低天然氣消耗,助力公司全流程降本增效。

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