恆康鋁業氟化鋁單耗攻關再出新成果

伊電控股集團 2018-09-20 08:47

  9月17日,經過近三個月的現場攻關和反復驗證,恆康鋁業在氟化鋁單耗攻關上取得突破。

  爲攻克氟化鋁單耗高這一難題,恆康鋁業多次組織召開專題會議並成立攻關小組,從物料質量及添加方法入手,尋找突破口。

  電解車間添加氟化鋁通常採取兩種方式,一是人工向下料點投放氟化鋁到電解槽內,二是定時向槽上部氟化鋁料箱內添加,由工控機控制定時定量投放,恆康鋁業採用第二種添加方法。攻關小組發現因氟化鋁料箱與第二點打殼氣缸間距較近,大板樑內空間小,槽上部添加氟化鋁過程中,放料人注意力不集中或導流槽未對準料箱口,溢出或撒落的氟化鋁流至槽上部大板樑內後,無法清出,造成物料浪費。根據這一情況,攻關小組通過驗證討論,提出改造槽上部氟鹽料箱。

  人工向自制料箱內加氟化鋁時,料箱下鋪設彩條布便於回收,並改造料箱下閥門,將料箱與第二點打殼氣缸間隙用鋼板焊接,有效杜絕氟化鋁撒落大板樑內,便於回收,減少物料浪費。

  此方案率先在電解一車間實施,截至目前,電解一車間一工段55臺電解槽已全部改造完畢,效果較爲明顯。每點每次可節約0.25千克氟化鋁,平均每臺三天添加一次,每年一工段將節約1.15噸氟化鋁。其他工段槽上部氟鹽料箱改造也將逐步推進。

今日鋁價微信推送
關注九商雲匯回復鋁價格
微信掃碼

相關推薦

微信公衆號
商務客服
展會合作