博賽礦業圭亞那鋁礦公司自主設計制作大型挖掘機行走架助力增效降耗

博賽礦業 2018-11-26 11:40

  日前,博賽集團圭亞那鋁礦公司(BMGG)礦山維修團隊充分利用廢棄的舊裝載機底盤和舊車胎等材料,針對該公司EAST MONTGOMERY礦山現有主力生產設備的四臺CAT390大型挖掘機,自主設計制作了專用行走架(如上圖),提高了工作效率的同時也節約了不小的維修成本。

  據了解,以大礦山今年千萬噸的剝採總量來算,光這四臺CAT390“大家夥”的採挖總量貢獻就達650萬噸左右。但由於該型設備整機質量88噸,且尺寸大,其相關配件費用相對非常昂貴,所以無論是從生產的角度還是維修的角度,如何提高運行率,降低維修費一直是該公司礦山團隊研究解決的重點工作。通過不斷的查找資料,論證實用性,並通過大卡車的帶動使用自主設計的專用牽引架後,該公司CAT390挖掘機的設計行走速度已從以前的4.5KM/時提高到25KM/時,移動速度提高了5.5倍,這意味着在剝離和挖礦的幾個工作面上的設備調度更加靈活和快速。以前一臺挖掘機如果停車了,就需調另外臺大挖掘機過來接着採挖,由於礦山面積大戰線長,純粹靠挖掘機自己行走,中間往往需候時幾小時;但在使用這個行走架後,現在只需半小時!礦山調度唯快不破,更加靈活的調度讓每天的採挖效率至少提高了5%,一年下來就是50萬噸左右的剝採增量!”

  此外,行走架的使用也減少了大型挖掘機進行長距離行走的次數,大副延緩了鏈軌、支重輪、惰輪和行走馬達等底盤部件的磨損,進而降低了維修費用。爲此,該大型挖掘機現在因底盤故障帶來的停車檢修時間減少了50%左右,大大的提高了設備運行率進而提高了生產效率。

今日鋁價微信推送
關注九商雲匯回復鋁價格
微信掃碼

相關推薦

微信公衆號
商務客服
展會合作