包頭鋁業將智能化改造搬到生產一線

包頭鋁業 2022-06-07 19:11

按照公司創辦智能化工廠整體思路,華雲電解一廠開動腦筋創新求變,對打料系統進行智能化改造,有效解決了傳統打料方式給人員、設備、生產帶來的隱患,確保電解安全平穩有序運行。

包頭鋁業將智能化改造搬到生產一線

華雲電解一廠氧化鋁倉庫傳統打料方式存在3點隱患,下料量不均勻造成皮帶機失速停車;單條皮帶載料量約20噸,一旦出現停電或者保護停機現象的發生,導致無法二次啓動;料倉無料位預警,極易造成料倉冒頂及頂皮帶現象。

包頭鋁業將智能化改造搬到生產一線

爲徹底解決這些問題,動能區認真研究制定解決方案,將傳統打料方式進行智能化改造,讓智能化改造賦予生產一線。動能區在氧化鋁倉庫一號皮帶機11個下料口加裝可遠控式電動插板閥,四條皮帶主驅動電機安裝電流互感器,通過採集四個皮帶機驅動電機的實時電流,自動調節電動閥開度,精準控制11個下料閥,下料閥門處加裝開關到位的光電式限位,通過比對各種物料的流動性快慢,確認相對寬範圍的開關量程。同時在四個皮帶下料口安裝高料位報警傳感器,通過PLC程序設計與電動控制箱聯動,當料倉料位達到預定高度會進行報警並關閉插板閥,停止下料,避免了冒倉事故的發生,實現了設備本質安全。並且在氧化鋁倉庫顯著位置安裝LED顯示屏和聲光報警裝置。通過編程,及時將數字化信號轉換爲視覺、聽覺信號,打料工可以第一時間通過LED顯示屏觀察皮帶運行相關數據,當負載過重時,可以通過聲光報警來提示打料工控制打料速度。

包頭鋁業將智能化改造搬到生產一線

此次運用智能化手段解決生產一線問題,不僅確保了輸料系統的穩定運行,同時降低了設備的故障率和作業安全風險。(石俊彪/文圖)

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