鍛造廠順利實現 “雙過半”側記

中鋁西南鋁 2022-07-05 15:21

今年上半年,鍛造廠生產經營精彩紛呈:產品產量同比增長13.86%,服務國家重點戰略產品產量同比增加12.55%,順利交出“雙過半”的漂亮答卷。

同頻共振  全員行動

年初,鍛造廠召開了全年工作部署會。會上,領導班子梳理和分解了2022年月度任務,就全年重點工作進行周密計劃安排並提出相關目標要求。“始終如一抓好生產組織,堅定不移追求高效率、高質量、高標準生產。”鍛造廠黨委書記、廠長金承龍信心在握,各級組織聞令而動,廣大職工奮戰一線,繪就火熱生產的磅礴圖景。

在模壓生產線,6月22日一早,鍛造廠模壓一班班長劉川便迅速換好工作服,提早到崗。7點50分,3萬噸模鍛水壓機還未運行,但鍛壓現場已是熱浪逼人。8點,劉川和班組成員開始與400多攝氏度的生產模具“打交道”。他們認真進行着鍛壓工作,一幹就是幾小時,任由汗水順着紅色帽檐不停滴落,溼透衣衫。

鍛造廠順利實現 “雙過半”側記

在擠壓生產線,爲實現全年目標,根據公司統一部署,鍛造廠開展“某2系管材成品率提升”專項勞動競賽。賽事初起就進入“白熱化”的階段。擠壓制造部圍繞產量提升這個中心,結合工藝創新、技術革新、成本規劃、安全防範等方面,着力研討,奮力拼搏。

當進行擠壓軸等大型工具中心調整時,或是更換全套全新的擠壓工具時,擠壓二班的大班長何鋒的身影一定會準時出現在生產現場。車間熱浪滾滾,小走幾步,臉龐就被灼得通紅,何鋒卻仿若無事,心無旁騖,認真傳授經驗。“注意生產的連續和銜接,控制料溫,減少悶車。”今天,他一邊認真帶領班組成員仔細檢查擠壓機的使用狀況,一邊高聲地說道。在5月的班組比賽中,擠壓制造部喜獲成品率76.36%的傲人成績,較歷史最好水平提高2.28個百分點。

 雙拳出擊  大有作爲 

上半年,鍛造廠雙拳出擊,向技術要效益,抓節能添動力。年初,鍛造廠聚集各科室、車間、班組的力量,制定了若幹條可行性強、見效快的節能措施。其中,根據產品類型和特點,針對性地制定的工藝降本項目共計32項。

項目既定,行動接續。技術質量科工程師胡亞強和團隊攻關技術人員扎根一線,就項目數據進行反復試驗、跟蹤、改進。經過夜以繼日的摸索實踐,團隊最終確定了鍛環的工藝優化,減少了機加工費和鍛環火次。同時,鍛造廠還積極推進模鍛件流程再造、工藝攻關、精準投料等多個項目。

鍛造廠順利實現 “雙過半”側記

截至5月底,鍛造廠已完成了其中24個項目的實施。此外,1萬噸自由鍛壓機和1萬噸多向模鍛壓機的主泵操控系統已順利完成優化,12500噸擠壓機7號泵的軟啓動改造落地見效,1號模壓工具加熱爐的程序優化及全廠設備的清潔優化成效顯著。截至6月,鍛造廠綜合能耗同比降低8%。

一系列項目改進升級有序推進,一個個能耗數據不斷降低,標志着鍛造廠在技術創新、綠色節能、高效發展的道路上再次邁出堅實一步。

黨建賦能  齊頭並進 

今年以來,鍛造廠持續發力,以高質量黨建引領高質量發展,勇啃裝備建設“硬骨頭”,狠抓產品質量“壓艙石”。

6月10日深夜11點,12500噸擠壓機旁,設備保障部主任田懷前和黨支部的突擊隊員們,還在爲中心精細化調整而忙碌着,這已經是他們奮戰的第3個夜晚。

大型設備的中心微調幅度,肉眼是不可見的,需經緯儀、千分尺等專業儀器輔助,更需耐心與時間的無盡付出。“將設備中心精度提高到了0.8mm以內,有效降低了管材在擠壓生產中偏心造成的壁厚偏差缺陷,大幅提高了產品質量。”在調整優化成功後,設備保障部主任田懷前露出了開心的笑容。盡管精度得到控制提高,設備保障部仍堅持不懈,及時進行跟蹤觀察。6月,該部門對多項重點高精管材的生產進行全面跟蹤,均取得了良好成效。

鍛造廠順利實現 “雙過半”側記

與此同時,另一項重點任務——時效爐控制程序優化,正在緊鑼密鼓地進行着。

6月10日,鍛造廠協助爐窯設計單位優化3號擠壓制品時效爐控制程序,進一步提高了爐窯的控溫精度和溫度均勻性。此前,已有4年黨齡的動力計控站副主任卓林和攻關團隊曾工作至凌晨3點,進行了數10次的優化觀察和程序調試。目前,鍛造廠蝕洗間酸鹼霧回收系統已進入驗收階段;6000噸壓機開始進行現場本體拆解修復;新增模壓高精時效爐已完成階段任務;30000噸模鍛水壓機改造項目正預備着落地實施……裝備建設呈現出穩健向好的發展態勢。

乘着實現“雙過半”的東風,鍛造廠全體幹部職工深耕厚植,以奮進之姿,以實幹實績向黨的二十大召開獻禮!

本文圖片攝影  李影

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