東方希望包頭鋁業:小創新 大改變

東方希望集團 2019-01-04 09:12

  “事事追求點點滴滴的合理化”是東方希望集團管理工作的根本,這就要求我們在工作實踐中做到“小題大作”,從小處着眼,把小事情做對、做好、做精,就會帶來“大改變”。

  東方希望包頭鋁業熱電部機爐檢修工區轉機二班共12名員工,負責兩臺350MW機組46臺大型轉機及連接管道的維護、檢修工作。面對人員少,A類設備多的現狀,班長賈志強要求班組成員注重細節管理。在日常巡檢中,班組成員都會詳細記錄設備運行中的缺陷及異常,爲每次的設備定期檢查提供依據。他們在定檢工作中不放過任何一個小問題,將不合理問題及時進行技術改進,保障了屬地設備經濟運行。

  在設備定檢工作中,轉機二班最頭痛的事就是磨煤機內部定期常規檢查。一般來說,磨煤機定檢周期爲8個月,班組在每次定檢中都會發現磨煤機筒體局部位置衝刷嚴重。經過多次觀察,技術人員發現機組磨煤機筒體採用的是焊接陶瓷防磨,由於煤質較差,經常出現鐵件,焊接陶瓷片不耐敲擊,鐵件一敲擊就會全部脫落。陶瓷片脫落後,磨筒體快速磨損,不到半年筒體就會磨漏,這也給磨煤機運行帶來安全隱患。

  針對筒體防磨,賈班長帶領大家積極尋找解決方案。他們“走出去”對標學習,引進了導軌式燕尾槽陶瓷片。該陶瓷片較厚,具有抗衝擊,相互擠壓不易碎,與導軌接觸牢固等優點。爲驗證產品的質量,轉機二班於2017年8月31日在8號爐E磨進行試驗,截止到2018年10月,E磨已投運14個月。通過班組的定期常規內部檢查,測量實際現狀及運行人員的合理風粉配比,磨內磨損部件大大減輕。此項改進,不僅提高了磨煤機的在線使用率,同時也降低了檢修人員的工作量。在運檢兩個部門的共同努力下,公司創造了磨煤機超出定檢周期六個月的奇跡。

  “敏於觀察,勤於思考,善於綜合,勇於創新”。包頭鋁業熱電部機爐檢修工區轉機二班用實際行動,敏察善思,取長補短,用一個小小的技術創新,帶來了降低員工工作量及物耗的大改變,值得稱贊。


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