東興鋁業公司生產技術指標創新高

東興鋁業 2022-12-12 08:50

40kWh、38kWh、41kWh、47kWh……2022年8月以來,公司鋁液綜合交流電耗實現階梯式下降。

這是公司爲全面貫徹落實電解鋁階梯電價政策,以“止滑減虧增盈”攻堅行動爲抓手,實現全年鋁液綜合交流電耗完成13585kWh/t,同比進步263kwh/t,圓滿完成能耗雙控目標,創效1.5億元以上。

東興鋁業公司生產技術指標創新高

“在電解工藝技術指標方面,提升電解槽運行狀況,精細化管控電解槽,實現電耗下降;其他輔助單位極限降低動力用電,降耗效果顯著。”生產運行部負責人介紹,公司爲實現攻堅目標,第一時間成立領導小組,統籌協調、細化任務,下設工藝技術、動力電管控、能源核算3個小組,分頭行動、齊抓共管。

優化電解槽生產技術條件“新狀態”

創新數據分析技術,跟蹤電解現場生產過程出現的工藝技術問題,準確預測不同時間段電解槽最優的運行狀態,全面系統收集、分析生產工藝數據,召開周工藝技術研討專題會。

東興鋁業公司生產技術指標創新高

“爐底清潔、爐膛規整、技術條件優化等工作降電耗效果顯著,但操作不易。提升電解系列電流效率、降低運行電壓常被比作‘在鋼絲上跳舞’,爲攻克電解系列電流效率、運行電壓的制約因素,公司制定優化技術條件、提升電解質運行狀態、降低鋁二次損失……11項措施逐月對標對表推進落實。

控制氧化鋁濃度、優化電解質成分、調整電解質活性,持續優化電解槽啓停節奏,提升電解槽開槽率,整體運行率保持在98.4%以上,同比提升2.3%,較歷史最優指標提升2.3%。

開闢精細化管控“新路徑”

優化完善全石墨電解槽管理模式,根據單槽運行狀態逐臺制定攻關措施,提升槽狀態,充分發揮全石墨槽低電壓、高效率優勢,降低電耗22.1kWh/t。

全面推進鋁灰資源化技術改造項目,加大鋁顆粒篩分量,優化天成彩鋁公司邊角料、頭尾料消化方式,配套提升熔鑄電磁熔鋁爐生產效率,最大限度發揮電磁熔鋁爐生產效能,降低燒損。通過控制鑄造溫度,降低普鋁鑄損率,鋁錠鑄損降低0.5‰,回收鋁錠713噸,降低電耗15.4kWh/t。

東興鋁業公司生產技術指標創新高

全面推進燃氣焙燒工作,實現嘉峪關地區各系列燃氣焙燒啓動100%,降低電耗18.5kWh/t;加快隴西分公司燃氣焙燒項目進度,增加燃氣焙燒槽數量,降低電耗17.4kWh/t。

制定靈活性指標攻堅“新方案”

監督落實動力電運行管控各系統降耗措施的執行,同步分析計量表計採集數據,制定能源計量優化方案。電解各作業區嚴加管控無序用電,合理調整廠房照明結構,減少多功能機組無效作業,同時控制外協單位施工用電,實現動力電耗降低2kWh/t。

優化收塵系統,推進淨化高壓風機變頻改造工作,降低高壓風機用電量,降低電耗6kWh/t。

靈活調節空壓機運行電流,及時調整冷卻塔、油風等冷卻系統開啓方式,降低電耗2kWh/t。

加大動力二作業區油風改造項目力度,結合環境溫度和整流變溫度變化開啓油風風機,降低電耗1.7kWh/t。

改造完成空壓站循環泵工作,減少循環泵運行臺數至6臺,降低電耗0.9kWh/t……

寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來。下一步,公司將繼續開展指標攻堅,精心組織、科學調度,在保障安全生產和生產經濟指標穩步下降的前提下,向更具挑戰性的目標邁進。

通訊員:楊麗娟

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