2月15日,生產管控中心配料工序原料磨職工,對1#化灰機的電動閥門進行了清理修復,保證其正常使用,節約了備件費2萬元。
配料工序原料磨化灰機,主要擔負氧化鋁葉濾和沉降所需水化石灰乳的制備和供應。1#化灰機的進水電動閥門因長期使用,無法在電腦上進行調整,只能人工到二百米外的三樓現場進行操作,受水槽水位高低變化影響,每班需調整十餘次。不但增加了員工的勞動強度,還因水量調整不及時,造成石灰乳質量不達標。一臺電動閥門價值兩萬元,配料工序爲降本增效,決定自主對其進行修復。
電動閥拆除後,發現閥體運轉部位被石灰糊住,造成無法調整轉動。問題找到後,原料磨職工就用螺絲刀和手錘,將石灰結疤一點點剔除幹淨,並進行了清洗和潤滑,使其能夠靈活轉動,同時還對閥體的兩處密封進行了更換,對控制線路板吹灰清理。
經過三個小時的努力,電動閥修復完畢。回裝後,經通電試驗,啓閉自如,投入到正常生產使用。電動閥的修復,不但節約了兩萬元的備件費,降低了員工的勞動強度,保證了石灰乳供應的質量,也爲氧化鋁百元降本工作做出了貢獻。