西南鋁產量突破10萬噸大關 事業部冷軋制造中心成績閃亮

西南鋁 2017-12-27 09:17

  從西南鋁事業部冷軋制造中心傳來喜訊:截至12月7日,該中心累計入庫量突破10萬噸,提前24天完成全年產量目標任務。這也是該中心首次突破10萬噸產量大關!這是一個新的記錄!更是對全中心近400名員工12個月頑強拼搏、銳意進取的最好回報。

  閃亮的成績是如何取得的呢?

  上量調結構

  一直以來,西南鋁事業部冷軋制造中心產品結構復雜,小品種,多規格,訂單零散,大合同相對稀缺,導致設備產能“源動力”不足,總產量增長處於下降趨勢。要想進一步提升產量,唯有調整產品結構。

  該中心迎難而上,以市場需求爲導向,以市場需求爲導向,生產、技術、銷售共同合作,全力搶抓訂單,增強對現有訂單的開發力度。截至目前,該中心爲美國某公司提供的“出口鋁材”總量約佔該中心全年總產量的30%,同比2016年全年合同總量提高近14%,實現了產量大邁步。

  此外,該中心管理團隊還通過品種開發,讓另一主打品種“罐蓋帶”的產量得到持續增加。

  高效降成本

  經營成本的有效降低對生產效率的提升起着不可忽視的作用。去年,該中心綜合能耗大,工序浪費情況時有發生,同時工藝優化工作不到位,成爲了擺在該中心管理組織面前的一項嚴峻挑戰。爲此,該中心想辦法,添措施,通過對每月的指標數據進行對比分析,從細節上查找根本原因,堵住實質性問題。

  軋機工序的“循環和再生”就是一個典型的例子。該中心設備人員組織力量,通過細化工作職責,將軋機的軋制油、循環水、硅藻土等關鍵要素安排專人進行監管。

  針對軋機循環水消耗量大的問題,他們通過分析和總結原因,根據季節溫度不同,想出了“夏多冬少” 的好點子,從而進行合理管控。此外,他們還將軋制油的再生系統進行了恢復和優化,將軋制油得到更好的再生利用,將中心的能耗和經營成本大大降低。1—11月,綜合能耗同比下降24%;輔材同比下降26%,按照噸消耗計算,全年降本1400萬元。

  科學抓生產

  爲了衝刺全年產量目標,從四季度開始,該中心經常都是機器轟鳴,員工們忙碌有序。沿着綠色通道,走進1850mm冷軋機操作室,操作手蒲映霖一邊凝神注視着產品表面情況和各類相關參數,一邊根據具體情況轉動着手下的操作按鈕,連喝口水的時間都沒顧得上。

  爲了合理科學的安排生產任務,使設備的產能得到最大釋放,軋機計劃員劉熠寬經常都是辦公室最後走的那一個。

  爲了在高效完成產出的同時,也使產品質量得到保障,該中心技術團隊秉着“快功也要出細活”的原則,在超額完成產量任務的同時,也使成品率、外異等各項技術指標得到穩定提升。1-11月份,該中心綜合成品率同比去年提高0.65%,外異率降低32%,達到了真正意義上的產量質量“雙豐收”。


今日鋁價微信推送
關注九商雲匯回復鋁價格
微信掃碼

相關推薦

微信公衆號
商務客服
展會合作