4月10日,經過3天的緊張作業,生產管控中心配料工序原料磨使用高壓清洗車,對原料磨磨機、礦漿泵和中間泵回水管進行了高壓清洗,共清洗管道近300米,使各處回水管路恢復了暢通,爲氧化鋁百元降本提供了有力保障。
配料工序原料磨磨機和泵浦設備冷卻水爲自循環式,在區域內建有兩個水池,用水泵將冷卻水分別打到磨機和泵浦處進行降溫,然後通過回水管流回到水池內實現自循環。原料磨現有兩條回水管道,分別承擔礦漿泵、磨機和中間泵的冷卻回水,總長度近300米。
由於回水管路長期使用,內部產生結疤積料,造成回水外冒進流程,各處冷卻水進水閥門不得不進行控制,從而造成磨機大瓦因冷卻水量小溫度高被迫停車涼瓦;泵浦也因機封水量小,泵機械密封燒毀現象時有發生。因磨機和泵浦設備無法全部停車、回水管路長和安裝位置狹窄等原因,冷卻水回水管道更換和人工清理無法實現,只能在管道上敲敲打打維持運行。
在工序召開的氧化鋁百元降本攻關會上,大家提出了使用高壓清洗車,對原料磨回水管路進行清洗的合理化建議,經論證後被工序採納。工序聯系來了高壓清洗車,原料磨找水源、卸短節、管道開孔,積極協助清洗工作。
首先清洗的是礦漿泵回水管,隨着高壓清洗車啓動,水壓逐步增高,在旋管器的帶動下,高壓噴頭沿着管路慢慢向前,將回水管內的結疤打得粉碎,和積料一起被水流帶出來。爲避免清洗用水進入生產流程,他們將污水泵流程改爲外排。經過三個小時的清洗,礦漿泵回水管路被清洗幹淨,回水順暢地順着管道流走,管路上的沉澱池水位直接下降到了最低點。幾臺礦漿泵冷卻水進水閥門開度從原來的四分之一到全部打開,也沒有回水外冒現象發生。管路清洗取得了預期效果。
他們再接再厲,又分別對磨機和中間泵的冷卻水回水管進行了清洗,徹底消除了因回水管不暢造成的冒水進流程以及設備故障,爲設備的穩定運行打好了基礎。