東方希望澠池鋁業:一點一滴深挖潛 一分一釐巧增效

東方希望集團 2023-04-24 17:03

技術改造是企業轉型升級的“加速器”,面對生產中的難題,東方希望澠池鋁業集思廣益,開動腦筋,對現有生產設備、生產工藝等深度挖潛,“拉滿弓”、“鉚足勁”,潛心鑽研設備和工藝的改進點,向技改要效益、向創新要效益、向安全要效益,通過一系列小改小革,爲生產難題“解穴”,爲工藝難點“解困”,爲安全生產“解難”。

01

變換思維 對標先進 提升設備運轉效率

他山之石,可以攻玉。轉換思維,往往會對解決生產中的難題起到意想不到的作用。面對設備結疤問題這一氧化鋁生產中最常見也最令人頭疼的難題,溶出工序作爲整個氧化鋁生產工藝中最容易結疤的工序,歷經數十載的生產,設備老化和管道結疤問題愈發明顯。如果溶出後槽持續保持高液位運行,當沉降槽清液層波動時,則後槽沒有調控空間,就會造成溶出後槽液位失控減產,同時增加輸送管道結疤風險。要保證後槽液位的標準控制,溶出就必須同時開啓兩臺後泵,這樣雖然可以緩解後槽液位上升帶來的隱患,卻會增加電耗及加快設備損耗。

東方希望澠池鋁業:一點一滴深挖潛 一分一釐巧增效

爲保證溶出工序的生產穩定運行,車間員工提出對標ID風機運行模式將一三四組的2號後泵進行改造,在傳動方式上,將之前的皮帶傳動改爲對輪傳動,並改善了皮帶傳動比不準確、效率低,設備無法發揮最大功率等缺點,改造後的傳動效率提至99%以上。同時,工區在後泵功率上下功夫,將後泵功率由220KW提至250KW,進一步提升了泵能效。改造完成後,單臺泵運行即可滿足生產,不但有效降低了物料消耗,而且節約電耗,流速增加後,管道結疤風險也大大減小。

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02

立足現狀 深度挖潛 增大設備處理能力

爲滿足生產需求,提高設備運行經濟性,公司立足現狀,在現有設備運行工況基礎上,集思廣義開展“技改增效”活動。沉降工序作爲氧化鋁生產系統中的重要一環,擔負着赤泥分離和粗液精制的重要任務,葉濾機作爲沉降工序的核心設備,是該工序的“命脈”。由於前期設計原因,沉降工序共有17臺葉濾機,當15臺葉濾機同時運行且過料無好轉趨勢時,就只能通過溶出減產運行來緩解葉濾機的壓力,大大增加了生產成本。工區通過對葉濾機生產數據長期的採集分析,最終決定對葉濾機增加濾板,加大過液面積。改造完成後,葉濾機的處理能力大大改善,每臺葉濾機的進料量提升了近50%,運行效率較之前提升30%,運行設備功率無需改變,即可實現增產的效果。

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無獨有偶,換熱器作爲石灰工區1號窯推杆油站降溫的重要設備,在降低油溫、保障油站系統安全運行方面起着極其重要的作用。由於1號窯推杆油站之前使用的列管式換熱器,換熱面積小,夏季油溫過高時,柱塞泵壓力降低,軸承損壞的情況時有發生,不僅影響油站系統的安全運行,還可能造成大窯運行異常。發現該問題後,車間員工提出利用閒置板式換熱器代替現有的列管式換熱器,改造後換熱面積增加14m³,大大提升了換熱器的冷卻能力,油溫降至可控範圍內,爲保障油站系統的安全運行提供了“雙重保險”。

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小技改、小創新是提升公司相對優勢的重要途徑之一。澠池鋁業將持續圍繞生產實際,發揚小改小革的“螞蟻啃骨頭”精神,以降低員工的勞動強度爲本,以提高設備運行效率爲要,於細微之處深挖潛,在毫釐之間巧增效,用一個個“金點子”鍛造出一把把“小改小革”的金鑰匙,在持續改進中創造企業相對優勢。

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