奮戰在銅箔一線上的尖兵——記銅冠銅箔公司優秀班組長李晶

中國有色金屬報 2018-04-26 09:41

  “孫方魏,今天你們班組要注意刺點問題,數量過多要及時匯報,另外,要多和溶銅工段做好數據溝通,停開機要及時給他們打電話……”一走進安徽銅冠銅箔公司銅陵工場生箔車間,筆者就看見工段長李晶正在給當班班長孫方魏安排生產任務。說到李晶,他的領導這樣評價他:“小夥子技術過硬,善於鑽研,敢於擔當。”

  2014年,25歲的李晶剛來到銅冠銅箔公司鋰電箔工場參與調試生產工作。當時的他只會簡單的生產操作,對工藝一竅不通。“初生牛犢不怕虎”,年輕的他暗自下決心,誓要掌握鋰電箔的生產工藝。於是,他爲自己制定了學習計劃,不僅要了解設備的性能,還要向經驗豐富的老師傅虛心學習,了解各種進口生箔機的生產原理操作過程,車間每個角落都留下了他的身影,每個操作的關鍵部位都有他的足跡。功夫不負有心人,李晶靠熟練的技術水平,很快成爲了生箔車間技術骨幹。

  2017年9月份,銅冠銅箔公司銅陵工場開始安裝調試,李晶被作爲技術骨幹借調過去。面對時間緊、任務重、生產條件不具備等情況,一切從零開始,李晶絲毫不畏懼。從設備的吊裝到後期機臺的逐步調試,均在他的帶領下,一步步建立完善起來了。設備安裝好後,針對車間新員工過多,對設備的基本操作和維護都不熟悉的問題,李晶開展了對新員工的教育和培訓,從基本的切換卷拋光到異常情況的處置,他用自己多年的工作經驗和豐富知識,對車間的新員工進行“傳幫帶”,與他們打成一片,在新員工眼中,李晶亦師亦友。2017年9~12月,在他和他的團隊努力下,生箔工段在很短時間內就具備了基本生產條件,爲銅陵銅箔工場生產工作走向正軌作出了巨大的貢獻。在困難面前,李晶總是衝在最前面,無論白天晚上,在生產車間現場總能看到他忙碌的身影。

  今年1~3月份,在試生產過程中,銅箔先後出現起折、翹邊等問題,嚴重影響生箔產量。李晶主動加班加點,帶領生產團隊與維修部門積極配合,克服種種困難,重新將出現問題的機臺水平基準度進行再校準確認,同時積極聯系設備廠家將所有設備的張力傳感器進行重新調試,很好地解決了起折的問題。針對銅箔翹邊問題,他從源頭出發,把生箔機的邊角鋒鋼切刀重新調整開刃角度,對所有的機臺刀槽位置進行修改,並積極試用新材質的鎢鋼刀具,改善了銅箔翹邊問題。銅箔的單位面積重量控制得好壞,直接關系到銅箔品質的高低。他根據各臺生箔機陽極板電流參數情況,對每臺生箔機的重量調整板進行“量身定制”,經他調整過的機臺,平均單重偏差由開始的2.0以上降至1.0以下。生產調試期間,銅箔良品率由最初的不足50%提高至70%。

  自試生產以來,李晶負責的生箔系統始終保持穩定高效運行,各項指標不斷攀升。短短2個月,各生箔機臺的8μm生產米數由1000米~2000米,逐步提升到穩定生產6000米~8000米,日產量由1月份最初的1噸/天,提升到3.5噸/天,極大地提高了生產效率。


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