廣州江銅銅材:既抱“西瓜”,又撿“芝麻”

江銅傳媒 2018-05-30 08:58

  去年以來,廣州銅材公司生產效率大幅提升:連鑄連軋生產線連續作業時間打破歷史紀錄,達到95小時;月度產量目標打破歷史紀錄,達到38440噸。不僅如此,2017年,廣州銅材實現“單月產量創新高、全年產量創新高、加工成本創新低”的“雙高一低”目標,產量較2016年增加46%,制造成本較2016年降低13.95%。成績的取得,是廣銅強管理、攻難關的結果,也是廣銅“小事不小”工作理念的結晶。

  電費,是廣銅制造成本的大頭。近年來,國家陸續出臺各項惠企政策,當電費退補政策一出臺,廣銅立即與多家售電公司溝通,最終拿下每千瓦優惠0.06元的合作合同,僅此一項,2017年就節省電費120餘萬元。2018年,廣銅更是成功拿下每千瓦降低0.083元的優惠政策,僅1-2月就退補電費41.5萬元。此外,廣銅還在變壓器容量費結算方式上挖掘降本空間,當年節省13萬多元。

  廣銅一方面積極獲取政策紅利,另一方面眼睛向內,在考核激勵和精細管理上下足工夫,挖掘降本增效空間。

  2017年,廣銅將成本指標按照工序、班組分解成十幾個小板塊,大到水電氣單耗指標、小到工具的定量指標,全都分解到具體員工,形成了“人人肩上有指標,降本責任大家挑”的局面。在降本增效績效的導向下,大家摸索出一個個降本增效的生動案例。

  包裝材料是廣銅制造成本的重要部分,也是“習慣性浪費”的大頭。2017年廣銅員工對回收棧板進行自主修復,成功將全年回收棧板的使用率提高至80%以上,全年棧板成本較2016年降低2元/噸。

  銅杆清洗液的使用成本近兩年來也迅速降低。廣州地區每年2-4月的“回南天”,是銅杆氧化的高發季節。每年這個時候,爲防止銅杆氧化,清洗液用量大大增加。爲降低使用量,廣銅生產工段摸索出分時段使用不同清洗液的辦法,使得銅杆氧化高發季的清洗液耗用量降至650克/噸,較2016年下降250克/噸。

  爲降低成本,增加效益,廣銅抓大不放小,既抱“西瓜”,又撿“芝麻”,取得了顯著成效。2017年電耗較2016年下降9.93%;燃氣單耗由41m3降低至35.5m3……正是一個個“小事不小”的案例,才成就了廣銅2017年在產量同比增加46%的同時,制造成本同比下降了13.95%的驕人業績。

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