中國銅業銅冶煉企業最後一個虧損戶扭虧爲盈

中國有色金屬報 2021-02-22 09:15

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十年磨一劍,礪得梅花香。涼山礦業冶煉單元一直以來受區位、運輸成本、電價及內部生產管理、工藝技術管理水平不足等因素制約,長期處於虧損狀態。涼山礦業冶煉人始終保持着不服輸、不認輸的精神,對內強化管控補短板,對外對標學習找方法, 2020年首次實現扭虧爲盈,陽極銅產量創歷史新高。一舉扭轉了自投產以來連續虧損10年的被動局面,消滅了中國銅業銅冶煉企業最後一個虧損戶,打開了中國銅業銅冶煉企業全面盈利的良好生產局面。

黨建引領,發揮優勢促融合

涼山礦業黨委堅持高質量黨建助推高質量發展的思路,堅持改革創新轉型升級工作總基調,充分發揮政治優勢,堅持把方向、管大局、促落實,多次組織集中研討,對冶煉單元現有工藝設備再審視、再聚焦和再優化,明確了“三高、一好、一穩、一達標”目標。以機構改革爲契機,構建全面融入“大冶煉”體系,通過熔煉、精煉、硫酸三大工序管理,協調推進銅酸兩大生產系統生產工作,實現生產系統作業率高、負荷率高、金屬回收率高,陽極銅產品質量好,輔助系統穩定、硫酸尾氣和環保煙氣達標排放。

冶煉廠黨支部通過“兩帶兩創”“黨員身邊無事故”和黨員“雙提升”等載體,堅持黨建融入中心工作,強化黨組織政治引領作用,以提升執行力爲核心,把解決安全生產經營過程中的重點、難點、薄弱點,作爲工作的切入點,通過建立黨員“一人一單”“分級考評”模式,切實壓實黨員責任與義務,讓黨支部戰鬥堡壘作用、黨員的先鋒模範作用在服務生產實踐中得到充分展示,“煉”出了一支特別能吃苦、特別能戰鬥、特別能奉獻的高素質員工隊伍,爲提升盈利能力提供堅強的政治保證和組織保障。

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技術革新,提升指標保產量

2020年,突如其來的疫情給公司生產經營帶來前所未有的挑戰。涼山礦業冶煉人主動出擊,化危機爲機遇,主動尋得“生路”。針對制約冶煉廠工藝瓶頸問題,冶煉廠積極探索應用“1+1+1三爐生產組織優化”模式,讓冶煉廠從中找到了“以雜固雜,以雜除雜”的工藝控制方法;冶煉廠利用高雜質原料成本低這一特點,大幅提升了冶煉系統入爐原料適應性,有效降低了硫酸系統砷渣產出量,年度創效實現4000餘萬元。

以“1+1+1”三爐生產組織優化項目爲方向,探索艾薩爐高品位生產作業模式,使艾薩爐噸礦煤耗由38.08kg/t,降低至26.3kg/t;改造轉爐爐體,使50tPS轉爐提升至80tPS轉爐,吹煉系統生產能力提升,吹煉爐時縮短,生產節奏加快,整體生產流程由“推動式”轉變爲“拉動式”生產;通過發明艾薩爐導料管,使煙塵含銅有效降低,煙塵達到外銷條件,減少甚至消除了艾薩爐消耗冷料的傳統作業模式。2020年,冶煉廠作業率、負荷率、金屬回收率均創歷史新高,爲扭虧爲盈奠定了堅實基礎。

綜合治理,精益管控增效益

針對外部環境因素和內部管理因素,冶煉廠發揮主觀能動性做到雙管齊下。對外以涼山礦業爲依託緊盯各項政策爭取,從爭取留存電量、電費優惠和優化費用結算入手,積極與四川省電力公司、涼山州經信發改局、電力辦對接,2020年爭取留存電量1.5億度。與售電公司、四川省交易中心密切溝通,將剩餘部分電量做直購交易和富餘交易,使公司電價平均單價下降到2020年的0.488元/kwh。

對內向精益管理要效益,把深化對標對表、找差距找方法作爲提升公司冶煉單元盈利能力的重要方向,以全要素對標爲抓手,從提高作業率、提高負荷率、提高金屬回收率、創新力等方面發力,通過TPM建設、新建變壓吸附氧站、改造轉爐爐體、三防治理等項目的推進,大大提升了冶煉廠綜合治理水平。以艾薩爐長周期穩定生產爲核心的生產組織模式,創下了處於行業內領先水平艾薩噴槍連續生產42天、艾薩爐爐壽長達45月的歷史紀錄。

涼山礦業一路披荊斬棘,成績來之不易。着眼未來,涼山礦業“十四五”的美好藍圖已繪就,新的徵程正在腳下,涼山礦業人將繼續發揚篳路藍縷、以啓山林的精神,以堅如磐石的信心、只爭朝夕的勁頭、堅韌不拔的毅力,奮力書寫華美篇章。(徐德雲  楊海濤  王永嬌)

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