中冶銅鋅山達克銅金礦“實行轉爐熱互換作業,提高粗銅日產降成本”攻關試驗取得初步成效

中冶銅鋅 2022-09-01 17:18

團結、誠信、高效、守紀、創新

經過7月份緊鑼密鼓的攻關試驗,山達克銅金礦 “實行轉爐熱互換作業,提高粗銅日產降成本”已取得初步成效,據統計,8月份上半月粗銅產量達1500噸,爲月計劃的67%,7月28日至8月22日以來日產量平均達76.78噸,比預期提高6噸以上,比年計劃平均提高4噸以上。

自巴基斯坦山達克東礦體開發以來,由於原礦品質下降,反射爐冰銅品位同比下降約10%,轉爐吹煉低品位的冰銅,導致供風量、石英用量增大,作業周期延長,爐溫升高導致爐襯耐火磚及鋼包、澆鑄模損耗加快,就連煉銅降溫的水耗也明顯增多,即便是滿負荷生產日產量也很難達到70噸,且轉爐爐壽只能達到15天。

今年公司遇到前所未有的困難,原、燃料價格大幅上升、銅價下跌,爲了保公司全年利潤任務的完成,按照中冶銅鋅工作要求,山達克銅金礦採取超常措施深挖內潛,制訂了“盤活存量等六個方面”的降本增效措施。冶煉廠在公司指導下成立了工藝技術攻關小組,開展了“反射爐使用原油替代重油燃燒”、“實行轉爐熱互換作業,提高粗銅日產降成本”技術攻關活動。攻關組集思廣益、打破常規,改變原來轉爐“一開一備”作業模式,實施兩臺爐間歇式熱互換,有效地減少非操作時間,提高了作業效率。

在攻關過程中,攻關組不斷摸索優化生產操作工藝,採取了“第一臺爐進料50%吹煉至火焰漸變保溫等待,開第二臺爐同樣操作至火焰漸變,實施“合爐作業”,將兩臺爐的“白鈹”倒入一臺爐中進行“篩爐出銅”。爲了掌握兩爐吹煉“火候”,防止過吹或爐內熔體溫度下降而發生表面凝固,轉爐車間組織精兵強將探索操作方法,並總結歸納形成一套全新的操作模式,爲下一步系統生產創造了條件。

實施兩臺間歇爐熱互換作業,一是可以利用班中操作間隙進行爐口、風眼清理和設備維護保養,每班減少非操作時間約40分鍾,極大地增加了開風時率;二是可以利用低料面吹煉速度快的優勢,多處理冰銅和冷料、控制爐溫,達到與單爐生產相同的時間內多處理1包冰銅和1包冷料的效果,粗銅日產大幅提高;三是爐子始終處於熱態,避免了急冷急熱造成的耐火磚晶格變形開裂脫落現象,再加上冷料加入量增加,操作溫度可以控制在1300℃以下,爐襯耐火磚使用壽命從15天提高到40天以上;四是反射爐可以持續保持滿負荷生產,避免單開轉爐時控制作業,同時將富餘冰銅外倒預制冷料,以補充兩爐熱互換期間冷料缺口,維持冷料平衡。

實行兩臺爐間歇熱互換作業,設備改造方面只需在爐口配置兩個柴油燒嘴,額外投入少。但是兩臺轉爐頻繁交換操作,需要員工對供風、供水、煙氣閥門、儀表控制等進行倒換和開關調節,有時兩臺爐同時操作,員工班中基本上沒有休息時間,必須高度集中精力把操控好每一個環節,因而工作壓力和工作量大幅增加;兩臺爐同步生產,還需要協調組織好系統生產,合理安排爐子的作業與檢修,避免兩臺爐同時出現故障而被迫停產的不利局面發生;此外新的操作模式增加了反射爐的工作量,同時也對爐後操作人員的技術提出了更高的要求。

經測算,通過“實行轉爐熱互換作業,提高粗銅日產降成本”技術攻關,噸銅加工成本與試驗前相比下降84美元,爲公司實現降本增效保盈利目標做出了實實在在貢獻。中冶銅鋅山達克銅金礦“實行轉爐熱互換作業,提高粗銅日產降成本”攻關試驗取得初步成效 

今日銅價微信推送
關注九商雲匯回復銅價格
微信掃碼

相關推薦

微信公衆號
商務客服
展會合作