11月底,隨着熔煉爐送煤按鈕按下了停止鍵,動力車間粉煤制備一年一度的大修正式開始。
對於粉煤制備來說,這次檢修是銅業分公司建廠以來項目最多、最全面的一次檢修。由於十月份以來粉煤水分一直不受控制,粉煤制備也急需通過這次檢修來改善設備狀況,提升成品煤質量。從接到檢修計劃起,粉煤制備班組就摸排了所有設備,列出了拆檢立式磨、改裝耐壓給煤機、更換收塵器布袋、清理熱風爐、換倉式泵插管等27項檢修內容,在完成了備品備件準備、危險危害因素分析、預防控制措施的制定和學習、負責人的確定後,班組倒排時間進度,爲檢修啓動了開始鍵。
此次檢修涉及的項目多、工程細,但最重要的要數三臺“大手術”。一是給煤機下料口改裝。爲了解決原煤水分高、粘度大造成的給煤機下料口堵塞、下料難的問題,工序長陳師傅帶着班組員工多方面考察,積極想辦法,決定趁這次檢修在原煤倉內壁安裝防粘滑板。防粘滑板具有重量輕、抗衝擊摩擦系數小、吸能、耐老化、阻燃、抗靜電等優良性能,它可加快下料速度、防止堵塞。檢修工作一開始,大家配合着修理工,用尺子精確測量,一片一片手工切割,僅僅用了兩天時間就把滑板安裝好了。二是布袋收塵器部件更換。布袋收塵器作爲粉煤制備重要的設備之一,在前一段時間的巡檢過程中,副工序長小沈發現收塵器蓋板多處漏風,導致風機負壓減小,壓差增大。在正常生產期間,粉煤制備員工就已經發現蓋板壓條鬆動導致漏風,大家也曾多次更換壓條,但是因爲風機壓力太大,壓條堅持幾天又出現鬆動現象。車間提前謀劃,利用此次檢修將壓條換成硅膠材質,它具有阻燃、耐高溫、經久不變形,而且密封性好的特點。檢修一開始,大家就量好蓋板尺寸,有的在切割壓條,有的跑上跑下取壓條,有的在更換壓條。大家配合一致,同樣用了兩天時間就把壓條更換完成。接下來的時間裏,大家克服疫情和寒冬天氣影響,在勞動力緊缺的情況下,陸陸續續更換布袋收塵器24個倉一千多條布袋。三是耐壓給煤機的改裝,在正常生產期間,給煤機曾多次出現皮帶鬆動、跑偏,刮板鬆動,給煤機周圍堆積煤的情況。面對這種情況,車間早早安排負責人量好皮帶尺寸,準備好所需材料。檢修一開始,大家就清理了給煤機裏面的所有積煤,做好更換前的準備工作。雖然更換皮帶是一項復雜並且有難度的工作,但是大家爲了不拖檢修的後腿,每天加班加點,從檢查各軸承到拆卸入口裙板、皮帶託盤、取出皮帶,再到一點一點把皮帶安裝上去,最後用粉筆在皮帶橫向做標記,一圈一圈調試皮帶,直到皮帶運轉正常。
檢修正有序地進行着,大家每天都在加班加點滿負荷工作,但爲了達到大修工作的質量目標及要求,保障好來年的生產任務,大家一致認爲這是值得的。對班組上的每個人而言,檢修工作雖然很辛苦,卻也是一次學習機械原理、提升維護能力的機會,是增長知識、鍛煉自我的機會,是體現團結協作、凝聚班組合力的機會。點火進入倒計時,粉煤班組將努力完成檢修任務,把設備調整到最佳狀態,持續磨好煤、供好煤,全力保障好生產穩定運行。