近日,精餾作業區檢修班在系統檢修期間,對1#鑄錠線進行了整體優化修整及模具的更換升級,確保穩定高效運行,爲生產優質精鋅產品提供了設備保障。
精餾作業區現有兩條鑄錠線,是精餾作業區的主要設備之一,鑄錠線的好壞直接影響到精鋅物表質量、精鋅一次交檢合格率,甚至影響精鋅產量的完成。1#鑄錠線由於長期的高負荷運轉,模具受高溫鋅液的不斷衝刷,使模具出現不同程度的裂痕,對精鋅物表造成不良影響。爲解決這一問題,確保精鋅物表合格率,提升精鋅物表質量,作業區對1#鑄錠線進行全面檢修,爲了保證此次鑄錠線檢修工作順利完成,檢修班組從檢修安全、檢修計劃、檢修進度、檢修質量等多方面考慮,周密組織、嚴密落實,提前做好各項準備工作。
由於是在系統檢修期間,檢修工作繁忙,爲解決人手不足這一問題,作業區抽調其他班組內有檢修技術的職工配合檢修,雖然是臨時組建的檢修隊,但在檢修老師傅的帶領下,大家彼此配合,他們把鑄錠線110塊舊模具逐一進行拆卸,拆卸之後針對破損嚴重的部分軌道以及滾輪進行更換,最後將新模具逐塊進行安裝、調試以及整體潤滑,在面對模具沉重、配件多、裝配精度高、調試難度大的情況下,僅僅用了3天時間就完成了1#鑄錠線的檢修任務,爲精鋅產量、質量的圓滿完成奠定了堅實基礎。
圖文|孟建寶