今年以來,淨化作業區創新二淨管道結晶處理方法,通過增加一道反洗流程改變了吊車吊運、職工高空作業的工作方式。該方法的實施,不僅減輕了職工的勞動強度,還增加了職工作業過程的安全系數,對提升新液產能有顯著作用。改造後,原來10個人的工作1人就可獨自完成,據初步測算,每年可節約硫酸鋅溶液約20立,累計可減少吊車、人工等成本費用近10萬元。
據了解,每逢二淨管道清理作業,作業區都會有這樣一個壯觀的工作場面:十來名職工在吊車的配合下,費時費力地拆卸管道,用外力撞擊等方法清理管道內壁結晶,再將清理好的管道運回高空管道架子處進行安裝……這是該作業區生產準備過程中經常出現的作業場景,也是他們多年來一直沿用的處理管道結晶的習慣辦法。在大家的眼裏,這種清理方法需要人員多,勞動強度大,安全系數低,清理時間長,每次作業時長都要在6小時左右。隨着季節溫度的變化,結晶頻率也有所不同,在夏季40天爲一個清理周期,若是到了冬季,結晶清理頻次驟增,每隔15天就要清理一次,這種清理方法不僅費時費力,較長時間的清理一定程度上也佔用了有效生產作業時間。
爲了解決這一難題,滿足冶煉廠對產能提升工作的要求,爲下道工序提供優質新液,作業區專門成立了攻關小組,將新液產能提升作爲重要課題,集中精力去攻克難關,大膽提出定期反洗減少結晶的新思路。爲了確保該項工作的萬無一失,他們提前着手,進行反洗試驗,通過實踐摸索,確定在一定溫度和酸度的條件下,反洗清理管壁結晶完全可行。於是,他們從實際出發,本着“能利舊絕不用新”的原則,充分利用廢舊設備,自行制作了改造過程中所需的新管路、白鋼三通、變徑等所需備件,重新鋪設60米新管路,使二淨管道和加熱器的結晶處理方法得到了徹底改變。
目前改造工作全部完成,新的管路正式投入使用。現在,崗位職工一個簡單的操作,設備2小時的反洗運轉,就可完成對管道和加熱器結晶的處理,那種無冬歷夏清洗長達6小時、吊車吊運、多人清理日子已然成爲歷史。
圖文|劉強